自吸氣浮選預處理裝置的參數優(yōu)化和試驗研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文結合現有煤泥浮選設備的優(yōu)點,引入了水輪機的工作原理,提出了一種新型自吸氣浮選預處理裝置,并對該裝置進行了理論分析、參數優(yōu)化和試驗測試。自吸氣浮選預處理試驗裝置的設計原則是保證充足的吸氣量,保證恒定的轉速和穩(wěn)定的流場,其工作原理是將礦漿通過礦漿泵引入管道,在噴嘴處高速噴射沖擊到葉輪葉片上,葉輪受迫高速轉動,并將礦漿甩出,葉輪體內形成局部負壓狀態(tài),在壓差作用下,外界空氣通過頂端的吸氣口進入裝置內部,并通過葉輪的攪拌作用與礦漿充分混合,形

2、成氣液固三相流,從裝置下端的排料口排出,實現浮選礦漿的預處理。理論分析部分,對自吸氣浮選預處理裝置的總體參數和射流沖擊、負壓吸氣兩個階段進行了理論分析,針對噴嘴射流運動、水流沖擊葉輪的力矩,水流進出葉輪體的速度以及吸氣量進行了具體的分析計算;試驗測試階段,搭建模型、選取部件及配件,制定試驗,對噴嘴直徑和葉輪葉片個數進行了參數優(yōu)化,并探究了入料流量、入料壓力、葉輪轉速和吸氣口吸氣量之間的關系,最后進行了氣泡測試試驗和煤泥分選試驗。結果表明

3、:
  (1)葉輪葉片個數為8個,噴嘴直徑為5mm時,葉輪轉速和吸氣口吸氣量的效果能達到最好,且葉輪轉速和吸氣量之間存在明顯的正相關關系。
  (2)調整變頻器頻率可直接改變葉輪的轉速,隨著葉輪轉速的上升,入料流量和入料壓強以及葉輪轉速和吸氣量都穩(wěn)步上升,變頻器頻率為40Hz時,入料流量為0.56m3/h,入料壓強為0.18MPa,葉輪轉速為544.3r/min,吸氣口吸氣量為3.5L/min,接著提升變頻器頻率,各項指標無

4、明顯變化;
  (3)自吸氣浮選預處理裝置能夠產生足夠量的微小氣泡,符合正態(tài)分布,大于1mm的氣泡占比極小,大大提高了氣泡群的穩(wěn)定性,適合應用于浮選預處理工作;經葉輪切割后,氣泡平均直徑最小可低至0.5161mm,且0.5mm左右的氣泡所占比例突破0.4,小氣泡所占比例增加,葉輪的切割作用效果顯著;足夠的沖擊動能有助于形成微小的氣泡,而穩(wěn)定的流場可以抑制氣泡的兼并。
  (4)煤泥分選試驗中,經過浮選預處理裝置,可將精煤產率

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